2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝基苯工艺流程:将硝酸和硫酸以一定的比例混合达要求后与酸性苯依次进入四台串联的硝化器进行()生成硝基苯。"
2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝基苯工艺流程:将()和硫酸以一定的比例混合达要求后与酸性苯依次进入四台串联的硝化器进行硝化反应生成硝基苯。
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2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化停车前车间工艺技术员根据物料情况核算好停车时间,保证车间内原苯罐、硝酸罐、硫酸罐库存处于最低(低于15%)。
浏览:3612007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化停车前车间工艺技术员根据物料情况核算好停车时间,保证车间内原苯罐、硝酸罐、硫酸罐库存处于最低(低于15%)。"
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2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化岗位:停进料后必须保证环形硝化器冷却水阀门全开,废酸正常循环,搅拌不能停止,直至温度降至40℃以下后方可停搅拌;防止局部热量积聚造成冲料;停原苯泵后必须确保泵进、出口阀门及调节阀组所有阀门全部关闭,防止个别阀门内漏造成萃取锅内废酸回流至原苯罐导致罐体腐蚀。
浏览:1282007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化岗位:停进料后必须保证环形硝化器冷却水阀门全开,废酸正常循环,搅拌不能停止,直至温度降至40℃以下后方可停搅拌;防止局部热量积聚造成冲料;停原苯泵后必须确保泵进、出口阀门及调节阀组所有阀门全部关闭,防止个别阀门内漏造成萃取锅内废酸回流至原苯罐导致罐体腐蚀。"
2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝基苯精馏停车程序:安全员办理联锁系统工作票,相关人员签字完成后,将精馏塔顶真空联锁停运。值长下达硝基苯精馏停车操作命令(运行值长监督),DCS岗位人员关闭初馏再沸器加热蒸汽调节阀,现场岗位操作工关闭调节阀前后手动阀门,关闭回汽阀门及疏水阀门,打开疏水排污泄压至0.05MPa关闭阀门。
浏览:4042007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝基苯精馏停车程序:安全员办理联锁系统工作票,相关人员签字完成后,将精馏塔顶真空联锁停运。值长下达硝基苯精馏停车操作命令(运行值长监督),DCS岗位人员关闭初馏再沸器加热蒸汽调节阀,现场岗位操作工关闭调节阀前后手动阀门,关闭回汽阀门及疏水阀门,打开疏水排污泄压至0.05MPa关闭阀门。"
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浏览:1302007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化停车程序:生产经理下达硝化停车操作命令(运行值长监督),硝化岗位操作人员依次关闭酸性苯泵、硝酸泵、硫酸泵出口阀门,点停泵电机运行按钮。"
2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化停车程序:当值值长下达硝化停车操作命令(运行值长监督),硝化岗位操作人员依次关闭酸性苯泵、硝酸泵、硫酸泵出口阀门,点停泵电机运行按钮。
浏览:1332007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐 … 阅读详情>> "2007年5月11日13时40分,沧州大化在生产检修后重新开车时,先是发现1307泵法兰出现漏电着火,扑灭火后的撤离过程中,二楼硝化工段就发生了爆炸,引发了甲苯供料槽着火。本次事故共造成5人死亡,80多人受伤。这次事故的直接原因是,一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料,混料流入一硝基甲苯储罐和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。硝化停车程序:当值值长下达硝化停车操作命令(运行值长监督),硝化岗位操作人员依次关闭酸性苯泵、硝酸泵、硫酸泵出口阀门,点停泵电机运行按钮。"
1995年1月6日,南京化工厂一车间硝基苯工段发生爆炸。事故起因是精制岗位初馏塔进料不通,导致岗位停车,但处理初馏塔进料不畅是事故的间接原因,爆炸的直接原因是精馏塔釜下面密封失效,最终导致再沸器下封头局部化学爆炸;另一原因可能是再沸器列管上部分暴露于气相中,将硝基酚、二硝基苯等烘烤过热,引起分解爆炸。事故造成7人灼烧受伤。初馏塔塔釜温度控制方法:当塔釜温度接近控制上限时,可以降低蒸汽调节阀开度。当塔釜温度接近下限时,可以将蒸汽调节阀开度适当加大。
浏览:1841995年1月6日,南京化工厂一车间硝基苯工段发生爆炸。事故起因是精制岗位初馏塔进料不通,导致岗位停车,但处理初馏塔进料不畅是事故的间接原因,爆炸的直接原因是精馏塔釜下面密封失效,最终导致再沸器下封头局部化学爆炸;另一原因可能是再沸器列管上部分暴露于气相中,将硝基酚、二硝基苯等烘烤过热,引起分解爆炸。事故造成7人灼烧受伤。初馏塔塔釜温度控制方法:当塔釜温度接近控制上限时,可以降低蒸汽调节阀开度。当塔釜温度接近下限时,可以将蒸汽调节阀开度适当加大。A.正确B.错误 【正确答案】A
1995年1月6日,南京化工厂一车间硝基苯工段发生爆炸。事故起因是精制岗位初馏塔进料不通,导致岗位停车,但处理初馏塔进料不畅是事故的间接原因,爆炸的直接原因是精馏塔釜下面密封失效,最终导致再沸器下封头局部化学爆炸;另一原因可能是再沸器列管上部分暴露于气相中,将硝基酚、二硝基苯等烘烤过热,引起分解爆炸。事故造成7人灼烧受伤。精馏塔塔顶温度控制方法:当塔顶温度接近控制上限时可关小精馏蒸汽开度,开大塔顶冷却水。当塔顶温度接近控制下限时可开大精馏蒸汽开度增加蒸发量。
浏览:2601995年1月6日,南京化工厂一车间硝基苯工段发生爆炸。事故起因是精制岗位初馏塔进料不通,导致岗位停车,但处理初馏塔进料不畅是事故的间接原因,爆炸的直接原因是精馏塔釜下面密封失效,最终导致再沸器下封头局部化学爆炸;另一原因可能是再沸器列管上部分暴露于气相中,将硝基酚、二硝基苯等烘烤过热,引起分解爆炸。事故造成7人灼烧受伤。精馏塔塔顶温度控制方法:当塔顶温度接近控制上限时可关小精馏蒸汽开度,开大塔顶冷却水。当塔顶温度接近控制下限时可开大精馏蒸汽开度增加蒸发量。A.正确B.错误 【正确答案】A
